(拉丝机改造时期图片)
近日,山东玻纤机电设备与运维管理部通过对GS0306、TM300-3拉丝机的“小创新”改造,成功解决了拉丝机的故障“大难题”,并且大大减轻了操作人员的劳动强度。
受分体式结构影响,该拉丝机运行过程中会频繁出现因电磁干扰引发的故障停机,故障率高,同时对产品质量起关键作用的“三轴”均采用步进控制,控制精度和稳定性差,不仅影响了产品质量,也增大了操作人员的劳动强度。
对此,该部门从多方面查找原因,以避免电磁干扰引起故障停机为目标,采用背包式电控柜结构,并在“三轴”上采用新的驱动器和配套伺服电机控制,让拉丝机在运行中能够实现闭环联动,精准定位,不仅提高了控制精度,也彻底解决了拉丝机故障难题。
背包式结构是将原控制柜内的电气元件再次进行合理布局,将电气控制部分与机械传动部分合为一体,将控制柜与拉丝机的实际控制线长度由原来的150米缩短到2米,不仅便于检修操作,也同时避免了电磁干扰。
“改造后的拉丝机运行状况良好,运行中因电磁干扰造成的故障停机次数几乎为零。”职工凌峰介绍,拉丝机自主升级改造单台节约费用3.3万元,合计节约费用约191万元。